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CNC加工中心換刀缺點分析及處理
發(fā)布日期: 2023-04-25
閱讀數: 432
CNC加工中心換刀缺點分析及處理

  CNC加工中心換刀缺點分析及處理

  一、缺點現象換刀時機械手卡住不能換刀,換刀機械手方位偏移,換刀掉刀。

  1、換刀原理:該加工中心是反轉式刀庫,換刀安排是凸輪式的,其換刀進程為:

  2、編寫M06T01發(fā)動換刀選刀循環(huán)。

  3、主軸將在定向的主軸間斷點上停住,冷卻液間斷,一起Z軸移動到換刀方位

  4、選刀,根據T指令NC將其編譯至PLC后,開始選刀,刀庫電機旋轉,將方針刀號旋轉至刀庫換刀點,留意此時T指令為刀庫刀套方位。

  5、換刀電機帶動凸輪安排機械手安排從停放方位旋轉90°,以捉住有用刀套中的刀具和主軸中的刀具。與此一起,檢測凸輪安排的接近開關情況改變,PMC輸出宣告松刀指令,刀庫刀套松刀和主軸松刀電磁閥得電,凸輪繼續(xù)旋轉,帶動機械手向下,將刀柄推下,預備溝通。

  6、機械手旋轉180°溝通刀具,凸輪繼續(xù)向上,將刀具安裝到主軸中,將原主軸上刀具安裝到刀庫換刀方位刀套中。一起,檢測開關給PMC宣告緊刀指令,電磁閥失電,軸刀柄夾緊蝶形繃簧回縮主軸刀具夾緊。

  7、換到機械手繼續(xù)旋轉90°,間斷結束一套換刀動作。

  二、缺點分析

  換刀至2.1第四進程,換刀機械手卡住,主軸一向松刀吹氣,但刀具不能被拔下,斷電手動盤動換刀電機,結束一次換刀動作后,手動裝卸刀,動作正常,初步打掃主軸松緊刀方面問題。再次實行換刀進程,機械手卡住,刀庫處機械手爪掉刀,發(fā)現換刀后,機械手裝刀至主軸上,方位偏移

  將刀具取下后空換刀,發(fā)現動作正常,導致這種情況的原因,可能是機械手與主軸方位發(fā)生偏移,或者機械手軸線相對于主軸軸線精度發(fā)生誤差,主軸定位不準也會導致換刀方位偏移。單步實行換刀動作,檢查主軸定位準確,打掃了定位不準引起該缺點。經打表檢查,機械

  手、刀套、主軸的軸向方位及反轉中心間隔共同,因此機械手機械卡阻的缺點也被打掃。

  CNC加工中心機床近期首要加工不銹鋼等材料工件,切削量大,負載重,長期運行在重切下,檢查機械手發(fā)現機械手沒有松動,檢查機械手爪彈性動作靈活,可是發(fā)現機械手上一個調整塊磨損,拆卸下來調查此調整塊首要用來夾持刀柄,重新修補加工后,再次檢驗,主軸方位處偏移消失。引起該缺點的首要原因是機械手沖擊大,一再換刀,導致夾持卡爪松動磨損。

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